今年年初,舞阳钢铁公司一炼钢通过1号电炉成本构成分析,发现上年电炉冶炼的平均铁水配入量545.2kg/吨钢、最高达648.8kg/t钢。在当时,炉料中铁水与自产板边、社会废钢的差价在200元/吨左右,铁水所带来的物理热和化学热所节约的电耗可以弥补这部分差价,甚至更划算。
最近几个月来,受市场钢铁料单价变化影响,铁水成本单价一直上涨,废钢单价下降,炉料中铁水与自产板边、社会废钢的差价扩大至600元/吨左右,铁水所带来的冶炼“红利”无法弥补这部分差价,大量使用铁水只会造成电炉冶炼成本增高。
让电炉冶炼“欢畅”起来
电炉冶炼周期缩短到45分钟/炉
平均班产钢保持了11炉左右的高水平
4月份,一炼钢经过大量的现场数据分析和工艺研究,找出了90吨超高功率电炉40%左右(约400-450kg/t)的最佳入炉铁水比。明确了低成本冶炼工艺规程和钢铁料配比之后,该厂针对市场各类钢铁料的采购价和现场生产条件,把钢铁料配比中铁水的配入量降至400kg/t左右,即追求较低的钢铁料成本,又保证较高的冶炼效率。
4月份的统计指标显示:与上年相比,1号电炉多加入废钢(0组)330kg/t,铁水配入量为410kg/t,减少铁水使用135kg/t,减少高价位生铁用量29kg/t,减少自产板边(I组)用量130kg/t。这四类钢铁料“一增三减”的配比变化,使得一炼钢的钢铁料成本降低98.85元/t。
5月份,一炼钢电炉铁水配入量进一步下调,减至403.1kg/t,铁水配比达到41.3%,钢铁料成本较计划降低158.7元/吨,低价位的钢铁料成为一炼成本挖潜的关键项目。
———————————————据专家预计,随着中国经济发展,社会废钢产生量将进一步增加,废钢采购价格进一步降低,电炉钢的竞争力进一步提升,全国的电炉钢比例也将进一步提升。